在小保当矿业公司二号煤矿132206中厚煤层450米超长智能综采工作面,229台液压支架与60余部大型设备正在被安全、稳步地撤离作业区域,这是该公司首次应用450米超长综采工作面单通道回撤工艺,打破了“双巷并行+联络巷”的传统模式,为同类超长工作面设备回撤提供了可借鉴的“小保当方案”。
精准设计提接续
双巷变单巷,最直观的感受是巷道布局的简洁,该公司通过精准测算设备参数与地质条件,优化巷道结构及设备进出顺序,实现设备拆解、运输、调向等环节无缝衔接,让单巷回撤作业效率达到传统双巷模式水平。
布局的精简带来了工期的大幅缩短,通过减少550米巷道掘进、取消6个调车硐室及配套喷浆、地坪施工等工作,累计缩短工期约79天,为矿井生产接续工作奠定了坚实基础。
挖潜优化降成本
从材料计划的精准制定,到特种车辆的调度优化,向技术要实效、向管理要成效的思路,精准打通了“四种经营理念”在基层落地生花的新路径。
减少巷道掘进费用约495万元,取消523米喷浆施工,减少材料与人工投入约121万元,同步缩减地坪工程,再省42万元,三项合计节约成本约658万元。这不是简单优化一条巷道,而是用更精准的支护设计和流程简化,让每一分投入都产生实效。
精细管控强安全
如何克服回撤工作中超长工作面角联通风、风向难控等管理痛点?该矿通过优化巷道结构,缩短通风线路约45%,从源头上减少了风量传输损耗,风量调控精度提升约25%,可实时精准匹配工作面风量需求。
同时,对液压支架装车、运输等关键环节进行全程盯守,实现对工作面支架回撤全过程、全时段、全覆盖的动态监控。
此次450米超长智能综采工作面的单巷回撤实践,该公司以79天的工期缩短、658万元成本节约的硬核成果,为矿井生产接续工作奠定了坚实基础,为行业同类超长综采工作面单巷回撤提供了可复制、可推广的新路径。(于泽浩)
标题:小保当矿业公司:单巷回撤首试省出658万!
地址:http://www.t46t.com/mrxwjj/41754.html